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五分廠精煉火開啟3.0時代
通過二十天的緊張施工,9月17日五分廠五二二車間精煉熔鉛火正式點火試機,從此五分廠精煉火開始了3.0時代。
8月初,分廠發(fā)現(xiàn)五二二車間精煉鍋有漏鉛現(xiàn)象,吊鍋檢查后發(fā)現(xiàn)原來老爐膛嚴重變形,爐底裂縫貫通串火,便第一時間上報主管副總經(jīng)理盧均勝。他第一時間到現(xiàn)場辦公,對老爐用氣量、鑄型鍋的使用時間、鍋數(shù)進行全面的了解,隨即決定對火進行改造,拆建為目前國內(nèi)最為先進的蓄熱體熔鉛爐。
此次改火是五分廠第三代爐火的改造,第一代為燒碳火,燒煤炭每鍋鉛燒炭65kg左右,并且鍋溫升的慢,升起來后,溫度不易控制,造成熔鉛鍋易損壞。第二代使用燃氣作為熔鉛鍋的燃料,爐膛結(jié)構(gòu)沒有改變,單體火嘴燃燒,燃氣利用率不高,排煙溫度高,燃氣消耗大;爐膛內(nèi)局部高溫,造成熔鉛鍋易變形,壽命縮短。這一次升級換代,徹底改變了爐膛內(nèi)的結(jié)構(gòu),采用雙燃燒室,電腦自動控制交替燃燒,不僅能夠有效改善局部高溫的情況,而且理論上還能夠延長熔鉛鍋壽命。燃燒器采用陶瓷蓄熱器,交替燃燒時回收尾氣余熱,排煙溫度降低100-150度,比原來節(jié)約10-20%燃氣消耗。而且新型燃燒機采用遠程自動電腦控制,實時監(jiān)測燃燒狀況,操控智能簡便,經(jīng)濟效益可觀,是一次飛躍性的技改工程。
半年多來,五分廠在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,不斷對設(shè)備、工藝進行改造升級,不僅減輕了工人的勞動強度,而且降低了成本消耗。在今后的工作中,五分廠全體干部職工還會努力工作,不斷進取,使各項工作更上一層樓。